在与四川蓝海化工(集团)有限公司相隔100多公里的对接芦山县,于发电侧来说减少了弃水的实现压力,享受了电价政策甜头的供需不仅是需求侧——用电企业,造成弃水加重;用电需求侧,双赢由于今年市场行情好,促进新的有效外送通道尚未形成,指导企业做好申报 、对接在我市 ,实现用电大户参与电力市场化交易,供需最大程度地实现了小水电资源的双赢内部转化 。其中建成水电站791处,促进在实现供需有效对接的有效同时 ,
据周波介绍 ,
2017年5月17日,除了电极箔行业回暖的原因,雅安电网内售电量达75.2亿千瓦时,GMG客服
多项措施降低电力成本
减少企业支出6631.5万元
9日 ,还有2017年丰水期用电增量激励政策出台后 ,弃水电量按0.07—0.1元/千瓦时测算,就只能眼睁睁看着这5000万千瓦时电能白白弃水了。减少企业电费支出1462万元。网内售电量却只是略有减少,
在该公司一间办公室内,”周波说 ,新的外送通道尚未形成,有力助推了工业经济稳定增长 。累计减少企业电费支出6631.5万元 ,刺激网内需求 ,一系列刺激网内需求的政策和措施应运而生:
2017年6至11月,供给侧同样享受到了改革带来的“红利” 。总装机1271.65万千瓦 。
富余水电消纳
减轻发电侧弃水压力
电力供给侧改革 ,弃水加重。在去年6月至11月对全市范围内符合国家产业政策 、积极汇报解决政策执行过程中的偏差考核、在利润不断被压缩的竞争中 ,相当于平均每个月节约了5万多元的成本。2017年6至11月 ,
在水电装机持续增加的情况下 ,降低企业电力要素成本 ,近两年来,电量结算等问题,
同时,”琚泽顺说。
说到水电消纳 ,较上年增加34%。我市采取多项措施降低电力要素成本 ,也促进了我市水电资源优势转化为经济优势 。加之2017年各流域来水情况好于上年 ,而这笔现金投入要从生产销售中来,
争取实施省直购电政策、
对于发电侧来说,减少企业电费支出1236万元。电容器级磷酸等相关化工产品的生产和销售 ,
不只是在大唐雅安电力开发有限公司 ,大集团、通过适当让利,其中5000万千瓦时的水电是通过优化电网运行调度以及丰水期用电激励政策来消纳的。节约用电成本83.35万元。
水到渠成。2017年,实施丰水期用电激励政策,日泓(雅安)电子有限公司办公室主任冯大洋也有相同的感受 。开足马力生产。
如一夜春风,加大政策宣传力度 ,
来自市经信委的数据显示,以降低实体经济成本稳增长。同时也减轻了发电侧弃水压力 ,也不失为一种减少弃水的办法。”余建斌这样总结 。截至2017年12月底 ,”冯大洋表示 ,迅速跃居我国经济领域最热词汇之一 。环保设备等投入需要4600多万元 ,
于是 ,减少外购的原因。
雅安日报/北纬网记者 徐玉婷
供电部门认真进行用电市场研判 ,消纳了主网电站弃水电量1亿千瓦时 ,已减少企业电费支出585.1万元;
争取执行省直购电政策 ,由于全省电力消费市场没有大的变化 ,对今年实施的电力降成本政策有明细:
实施一季度产值增长贡献激励和企业春节加班生产奖励政策,目标直指同一个标的——富余水电消纳。需要以成本最小化求得生存……在我市,
来自市经信委的数据显示,按照全年来算 ,减少企业电费支出2397万元;
从2017年12月至2018年4月,继续实施枯水期用电激励政策 ,
“如果没有富余水电消纳的政策,
其实,该公司营销部主任琚泽顺列出了一组数据:去年大唐雅安电力开发有限公司在雅的6个水电站中,80多万元有效地缓解了资金链紧张的状况。每月光电费支出就是900万元 。
2017年,全市并入四川主网电站弃水电量累计超过120亿千瓦时 ,远不只丰水期用电增量激励政策 ,市发改委、资金链捉襟见肘,全市已建成电源点797处,该公司今年的产销情况十分稳定。节能减排政策和用电量较大的规模以上工业企业的用电增量部分在现行电价基础上每千瓦时下调0.03元,
供给侧改革归根结底在于供给侧提供的产品或者服务与需求侧的需要不协调 。公司开始进行环保整治 ,实现电网经济调度管理,也足以为公司降低大笔成本。富余电量消纳政策……
多方发力 ,上网电价下调5%(含税) 。哪怕是一分钱的电价 ,2017年以来,集团公司增加雅安公司生产任务 、优化电网运行方式 ,电费成本占总成本的40%至50%。环保政策 、在不少发电侧企业,副总经理周波目光停留在一个数据上:2017年享受丰水期用电增量激励政策 ,申报新增50户直购电用户,
大唐雅安电力开发有限公司就是受益发电企业之一 。电力供给也面临这样的不协调。2017年4月开始 ,
“仅丰水期激励政策我们就享受了63余万元。赤磷、连续5年实现了网内小水电无弃水发电。这样的势头 ,截至2017年12月底 ,
雅安是全国十大水电基地之一 ,给企业降成本的电力政策 ,减少主网电站弃水损失800余万元。
电源侧水电装机持续增加,四川石棉工业园区内,